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科技是第一生产力

——制糖生产二、三事儿

  随着03/04制糖生产期序幕的徐徐拉开,公司提出的“降损失、出精品、要效益”的指导思想正在付诸实施,两年收回全部技改投资的目标正在逐步实现。各车间经过一个的紧张忙碌检修期的技术改造,各自的技改成果先后显露出来。
  制糖车间是制糖生产的重要环节。今年的技术改造通过大家的积极努力,克服了资金紧、难度大、困难多等实际问题,收到了显而易见的良好效果。通过了四天的生产运行,食糖质量明显提高,第四罐就符合了精致幼砂糖的质量标准。比较突出的技改环节有三处亮点。
  石灰窑自动上料装置——石灰乳产量高。当来到石灰窑工段时,有序的工作,整洁的环境,先进的设施……这一幕幕清新的场景便映入眼帘。当问到投资10余万元,实现微机自动化管理给企业带来了什么好处时,工人们都自豪地说出了自己的心声。归结起来,主要有以下四点:一是提高了劳动生产率。过去每班15人,现在8人,减幅47%。并且降低了劳动强度,每个人责任明确,带班长凭借两台监视器、一台微机和相配套的触摸屏,就可完成指挥、监控、上料、配比的全过程。二是石灰石和焦碳的纯度高。过去人工上料,避免不了会带入泥土、砂石、碎末等杂质;自动上料,各种杂质自动分离,极大地提高了上料的纯度和精度。三是相互配比和计量十分准确。过去是用筐作为配比和计量的工具;现在用的是核子秤配比和计量,正负误差不超过0.02%。四是确保了生产的需要。虽说日处理甜菜比过去提高了一倍,但由于配比和计量准确性的提高,使得各项指标均控制在最佳范围之内,有效地提高了设备利用率,杜绝了偏烧和炼窑等事故,从而确保了制糖生产石灰乳和窑汽的需求。
  自动定量包装秤——产品定量准。今年投资16万元,购买由山东蓬莱自控设备成套厂生产并安装的3台自动定量包装秤,周围实行密封装置,投入生产运营后效果良好。一是做到了产品计量准确。过去是人工过秤,不可避免地会出现多秤、少秤现象。带班长张小军身有感触地说:“我们以往的人工过秤,怕坑害了消费者利益,涨秤现象要远多于少秤现象。”现在实现了产品自动定量,误差率控制在0.002%以内,比过去的误差率要缩小近10倍。看来产品定量准确,对于企业和消费者都是公平的。二是符合了《食品卫生法》的要求。包装间的合理密封和自动包装,极大地改变的工作环境,减少了微生物的侵袭,有效地阻止了包装过程中各类细菌的交叉感染,从而确保了产品质量。三是提高了劳动效率。过去人工过秤每班提袋就4个人,现在不用了。这不仅是减少人员降低了劳动强度,而且还解放了生产力,增加了科技含量。四是堵塞了管理上的漏洞。产品的自动计量,每班包装产品的数量是累加的,中间不能人为地调整。并且调度室实施了同步监控,增加了产品入库管理的严密性,从而堵塞了管理上的漏洞。
  全自动压滤机——滤泥含糖份低。以往我们使用的板框过滤机,滤泥糖份控制在0.2%以下,就十分满足了。今年投资100万元购买山东蓬莱自控设备成套厂生产的PGB全自动压滤机,虽说正处于实验阶段,但惊人的理论数据不得不令人叹服。一是滤泥水份由过去的50%降到现在的30%,降幅达34%。二是滤泥糖份由过去的0.2%降到现在的0.05%以下,降幅达4倍。三是解放了生产力。过去人们普遍认为,板框组活特别累。现在运行后,只需设置好运行参数就完事大吉了。到那时,人们真的从过去繁重的体力劳动中解放出来。
  科技是第一生产力这一条千真万确的真理,这一真理正在我们的企业中得以实施和运行。进入激烈市场竞争的今天,企业不仅要有一批高素质的人,更要有赶超时代潮流的高尖端设备。有了两者之间紧密的结合,一定能生产出不愧于时代的好产品来回报于社会、回报于人民。

                      (企管部供稿)

新闻类别:企业新闻 更新时间:2007-11-16

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